疫情下的品质服务创新之路: 美固美特与钢企携手共进

2020.07.29 中国钢铁新闻网   

  孟文涛 薛忠林

  2020年新年伊始,全国乃至世界经历着突如其来的新 冠肺炎疫情的巨大考验,对于中国钢企来说也是极具挑战 的重要阶段。新冠肺炎疫情期间,国内钢企面临着供销关 系紧张、生产节奏被疫情打破、很多高炉亟待修复期待回归 正常生产的严峻局面。

  在疫情面前,中国没有退缩,中国钢企没有退缩,美固 美特更无理由退缩。在防疫最为紧张的1月~4月份,美固 美特实施的高炉大中修各类项目多达22项。在巨大的运营 压力下,美固美特克服疫情管控期间原料及人员紧张的困难,在复工复产的第一时间向全国各个项目现场运送设备、材料,人员奔赴“抗疫”第一线,与众多钢铁企业共同完成了一个又一个高炉大中修项目。从祖国北部气温-38℃的建 龙西林到南部气温27℃的珠海粤裕丰,从东海之滨的连云港兴鑫到天山脚下的新疆八一,从长江中下游的宝武梅山 基地、南京钢铁、江苏淮钢到长江上游的重庆钢铁,从沿海的福建亿鑫钢铁到西部的宁夏钢铁、宁夏建龙、宁夏兴华,从山西的东方恒略、河北的文丰钢铁、新兴铸管到辽宁的凌 源钢铁……纷纷传来捷报,一座座高炉运用美固美特先进 独特的优质耐材技术重新焕发了生机,为中国钢企抗击疫 情之下复工复产、实现利润增长贡献着力量。

  典型案例之一:中国宝武旗下的重庆钢铁1号 2500m3 高炉,于2020年3月30日停炉进行升级改造快速大修,停炉前日产量5800吨~6000吨。美固美特利用其独有高品质硅 凝胶不定形耐材技术、独特的优质高效炉缸整体浇注技术 及第三代喷注技术总包,进行放残铁、凉炉、炉缸清理、炉缸 浇注、炉身喷注、上升管及下降管重力除尘器喷涂大包项目。疫情期间,美固美特克服重重困难,于4月30日完成施工,耐材施工总量近1300多吨,总用时30天。在重庆钢铁团队精心操作及韶钢支撑团队的共同努力下,1号高炉于5月18日顺利开炉,3天后产量达到6500吨,第4天产量达到 6517吨,第10天产量达到7005吨,利用系数达到2.802 t/(m3 ·d), 开创了国内同类型高炉开炉达产新纪录。第二季度以来, 其生产指标屡破纪录。7月1日至7日,1号高炉生铁日均产量达到7477吨,同比增加775吨,燃料比为490kg/t,较6月份降低14kg/t,高炉利用系数达到2.991t/(m3 ·d),主要经济技术指标持续向好,再创历史新高。

  典型案例之二:中国宝武旗下的新疆八一钢铁430m3 氧气高炉,在新冠肺炎疫情期间也进行着紧张的生产准备工 作,美固美特结合氧气高炉富氧鼓风的冶炼特点,结合优质耐材特性,于2020年5月份重新对炉缸耐材进行修复,为目前世界唯一一座工业性试验的富氧高炉的顺利开炉保驾护航。目前,氧气高炉已完成出渣铁、提炉温、降硅含量等高 炉常规操作,将按计划逐步开始探索不同氧气配比、不同物料配比的低碳冶金试验,真正开启具有八钢特色的中国低碳冶金创新之路。

  值得一提的是,早在2015年,美固美特已完成世界上第 一座侧壁无碳砖高炉炉缸浇注。截至2020年6月,美固美 特侧壁无碳砖高炉炉缸浇注技术已成功应用于国内外30座 高炉,目前这30座高炉全部处于安全运行状态,使用寿命远远大于预期。

  截至2020年6月30日,美固美特已完成世界范围内高炉炉缸浇注累计施工量58000吨,其中利用旧碳砖浇注占53%,无碳砖浇注占21%,新碳砖浇注占26%。2000m3 以上炉缸利用旧碳砖浇注的22座高炉中,有包钢3号2200m3 高炉,首钢迁钢1号2650m3 高炉、2号2650m3 高炉,首钢通钢3号2680m3 高炉,本钢板材5号2600m3 、7号2800m3 高炉,本钢北营新2号3200 m3 高炉,重庆钢铁1号2500m3 高炉等。仅2020年上半年,美固美特炉缸浇注施工总量达7300吨。

  2020年作为中国“十三五”的收官之年,美固美特将秉承绿色发展理念,坚持科技创新引领,走高质量服务发展之路,与钢企携手共创美好明天。

  

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