2021.01.07 中国石化网
中国石化新闻网讯 截至1月3日,普光气田累产井口气量超906亿立方米,在岁末年初之时,为圆满收官“十三五”,持续稳产“十四五”打开了良好局面。
2020年,中原油田普光分公司坚持深化气藏精细描述和开发跟踪分析,紧紧围绕新井投产、气井控水、硫沉积治理以及集输流程优化等工作,保障了气田的高产稳产。
稳步推进产能建设,夯实稳产基础。普光分公司立足老井挖潜和新井增量提效两大主阵地,夯实可持续发展基础。缜密规划全年测试计划,充分利用1号-4号连通线碰头、集气站检维修等时机,安全高效地完成了全年17井次生产测试和576井次流体性质监测工作,为深化气藏认识、制订挖潜措施等后续工作提供了重要依据。结合产剖测试等资料,精选补孔层位,完成普光102-2等3井次深穿透射孔施工作业,单井施工周期平均减少1天,施工时效提升10%,日均增气6万立方米,累计年增产2800万方。同时,通过进一步优化新井工艺、缩短物资采购和施工时间等方式,不断加快新井投产进度。2020年以来,普光分公司顺利投产普光306-1T、毛坝5041-2等5口井,新建产能5.95亿方,新增动用储量56.23亿方。12月7日,采气厂在普光303-2井创新应用“连续油管井筒解堵+产层喷射酸化”组合措施,12月15日作业完毕后,日增产10万立方米,为普光气田的增储上产贡献了积极力量。
加强气井开发管理,精细效益开发。普光分公司以“一井一策”、单井“三级”联合承包等措施为抓手,通过“一井一策”对不同气井精准制订个性管理措施,通过单井“三级”联合承包,承包人挂牌“亮身份”,促进气井科学管理,开发管理水平不断提升,全年未新增躺井及出水井。普光104-1井是普光气田“头号”产水气井,自今年4月积液停喷复产以后,后续又多次停喷,分析认为该井不宜长时关井。10月21日,该井因批处理工作关停复产后再次出现气量、油压大幅度下降情况,为此,厂天然气开发研究所紧急制订专项处理措施,协同普光采气管理区通宵坚守站场,第一时间开展异常处置,避免了该井“一躺不起”。
提升现场措施效果,助力增产增效。普光分公司紧紧围绕生产现场,坚持创新驱动不动摇,持续开展节流阀换弯头、治硫等工作,力争现场技术难题瓶颈取得新突破。充分利用批处理等时机,优选潜力较大的气井开展节流阀改弯头施工,截至目前,已完成42口气井二级节流阀改弯头、20口气井三级节流改弯头、3口气井一级节流阀改弯头工作,更换后单井日气量上升5-15万方,进一步释放了气井产能。持续摸索硫堵气井生产规律,及时采取地面流程冲洗及井筒冲洗等解堵措施,今年累计实施70余井次,初期单井气量恢复5-20万方/天。10月30日,采气厂在分水岭601集气站外输管线处创新应用集输管道泡沫排液作业,解决了该站因下游清管站未投运无法清管作业的难题。作业后,管道平均持液率、积液量以及管线压力损失皆有所下降,管道泡沫排液效果良好,保障了分水岭601-1井的稳定生产。(王媛 黄怡)
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