蜕变,72小时

2022.11.21 中国矿业报   

  ——首钢矿业大石河铁矿优化升级产线设备、工艺工序侧记

  ◎  崔砝铭

  工欲善其事,必先利其器。近日,首钢矿业公司大石河铁矿结合二马产建材线84小时流程检修时机,聚焦产线关键设备及工艺工序,全方位进行升级整治。在提前12小时完成检修任务的同时,产线设备、工艺工序得到优化升级,为生产优质建材产品提供了保障。

  打通提效“堵点”——中筛“进化”

  随着大石河二马建材产线效率提升,产线中筛筛分效率逐步达到上限,中筛循环量随之增加,同时也增加了皮带工作负荷,6#皮带电流频繁达到报警值,成为影响产线打产提效的核心“难点”。大石河铁矿利用本次流程检修时机,对中筛进行了整体更换,同步对中筛给料库进行改造,自行设计一款新型中筛给料器。该给料器由两面斜板和一面直板组成,上面皆安装球磨衬板进行防护。生产过程中,物料经过两次缓冲折返,最终可集中落在中筛盲板的中间位置,有助于提升筛分效率。

  更换安装后,中筛整体运行情况良好,布料对比前期也更加均匀,能够最大限度地发挥中筛筛分效率,减少细破与中筛循环负荷,有效解决循环负荷大细破返料的难题,稳定2#皮带效率。通过一段时间的观察试验及数据对比,目前产线中筛筛分效率对比更换前提升12.82%;循环负荷对比更换前下降19.3%,达到预期效果。

  撬动降本“支点”——皮带附属设施升级

  大石河铁矿对二马建材产线皮带系统不断摸索,逐步掌握了各点位磨损规律和更换周期。为进一步落实好“学巴登,提效降本”工作,该矿从缓解磨损、降低备件消耗两方面出发,在成品区域皮带使用聚氨酯筒皮的上托辊,对各型号下托辊进行整体改型,筒皮加厚增加接触面积,加大并密封轴承;结合成品皮带多水实际,将皮带原刮料器改型为合金橡胶刮料器,消除皮带带水、带泥对托辊的磨损。升级后,托辊寿命较前期可提升1倍以上,皮带运行稳定性也得到明显提升,区域文明生产环境更是得到一定的改善,成本管控、文明生产实现“双赢”。

  消除磨损“盲点”——防偏磨提档

  受原料粒级及机膛料量不稳定影响,产线中破机定锥衬板极易造成偏磨,缩减使用寿命。原破碎机上臂架防护帽为焊接方式固定,焊接所需时间长,而且焊接方式耐磨性差,造成防护帽使用周期短,需频繁更换备件,不仅增加检修时的工作占比,而且不利于成本管控。

  本次流程检修,大石河铁矿设计一款全新防护帽,安装方式也从焊接调整为配合安装,只需要借助吊装设备即可完成,取消以往焊接的繁琐流程,节省了可观的检修时间,提升了检修效率,延长了防护备件的使用寿命。同时,大石河铁矿对中破机给料库加装倒锥,可根据定锥衬板偏磨趋势对下料点进行调整,从而缓解中破机定锥衬板偏磨量,有效提升中破机衬板的使用寿命。大石河铁矿通过一次改造,实现多项受益。

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