智“绘”矿山新画卷

2023.11.17 中国矿业报   

  ——义桥煤矿打造智能绿色高效矿井侧记

  ◎  本报记者 张继勇 通讯员 邵长坤 刘奉伟

  随着智能化技术的发展,煤炭开采从过去的手敲铁打到现在只需轻启按键,就能井然有序地完成,解放了矿工的双手,也提高了效率。在济宁市汶上县济宁能源发展集团义桥煤矿,花园式的矿山环境、智能高效的采掘工作面吸引了很多人的目光。

  近年来,义桥煤矿落实“智能绿色开采”工作要求,着眼创新驱动和精益管理,加快推进智能矿山建设步伐,先后建成“矸石不升井、绿色充填开采、井下水循环使用、单轨吊辅助运输、智能洗选”等多功能融合的智能化管控平台,实现矿井安全高效、减人提效,助推企业高质量发展。

  矿区一隅

  给煤块做“体检”,实现绿色开采

  煤矸石排放不仅会占用土地,还对环境造成危害。随着采煤产量的提高,煤矸石排放成了制约矿山发展的“老大难”问题。为了解决这个问题,义桥煤矿在井下装了一台TDS智能干选装备。据值班人员刘海龙介绍,这台设备通过红外线、X射线,给刚被采下的煤块做“体检”,对不合格者,通过自动分拣技术,让其重新回到井下对采空区进行充填,发挥其应有价值。

  为解决矿井建下压覆资源开采难题,该矿创造性地提出了“矸石不升井+连采连充”设计构想,系统建成了井下矸石不升井与连采连充相结合的绿色开采新工艺。该矿采用TDS干选系统通过对原煤进行排矸,将大块矸石提前排出,有效增加同等的主运系统运输能力,提高主井原煤煤质,整体提高精煤洗出率,实现矿井提质增效。

  截至目前,该矿C5301工作面开采支巷14条,完成进尺900余米,不但实现矸石不升井,多回收煤炭资源近4万吨,还增加精煤产出量和降低矿井提升费用。义桥煤矿机电矿长郭金星介绍,经核算,连采连充置换出的煤炭平均成本仅230元/吨,按每年选矸8万吨、置换开采优质原煤8万吨计算,每年为企业可增效近7000万元。

  分级利用,勇做智能化的“实践者”

  为了提升煤炭选洗能力,该矿组织技术人员深入现场,勇于创新,攻坚克难,勇做洗煤厂智能化安全生产的“实践者”。

  TBS系统是该矿“三大选煤”工艺系统之一。为发挥其最大效能,作业人员在设备运行过程注重分析TBS系统运行状况,不断总结经验,根据洗选指标变化及时调整设定参数并优化洗选工艺,增加精煤产率4%以上。同时,他们利用超高压技术,对煤泥深度干化,在集团内率先实施STC超高压压滤去煤泥化项目,并将干煤泥与中煤掺配,避免煤泥晾晒占地、污染环境等问题,经济效益明显。

  今年以来,该矿洗煤厂一系列智能化设备升级改造实现“脱胎换骨”:集控室扩容工程、工业基础平台、智能停送电、智能浮选等顺利完成;人员定位、智能浓缩、生产数据管理等完成调试,智能压滤全面运行成功。与此同时,洗煤生产系统设备在线实时监测,利用温度、振动传感器对机电设备的温度、振动状态实时监测,提高设备运行效率。

  智能运输,井下货物“打车”更方便

  “单轨吊集中运输物料后,我们再也不用每天运料上下来回跑了,太省劲了。”义桥煤矿生产调度指挥中心主任荣维涛介绍。以前,该矿井下工作人员安装新工作面组装液压支架需要人工组装,不仅费力费时,还存在安全隐患;如今,3309工作面组装支架使用DQ50/0.5型气动单轨吊,自带两台6.3吨气动葫芦,采用“电动单轨吊+气动单轨吊”代替“绞车+手拉葫芦”施工工艺,组织一台支架仅需3人即可完成。

  “我们利用人员精确定位技术,将单轨吊机车接入‘主动预警系统’,实现了单轨吊机车在运输过程中,人与危险物之间、人与危险区域之间的接近报警管理功能,降低了运输期间的安全风险,提高安全生产效率。”义桥煤矿机电技术部负责人张洋介绍。现在,每班只需4至6人即可完成井下生产物料供应,提高运输效率30%以上。

  下一步,济宁能源义桥煤矿将持续加强“机械化换人、自动化减人、智能化无人”措施落地,推进智能化建设向精益化落实,让智能化不断赋能煤矿高质量发展。

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